文章摘要: 分子篩焙燒爐煅燒過程當(dāng)中引入超穩(wěn)定蒸汽有利于晶胞收縮。不穩(wěn)定的蒸汽從爐尾引入。為了充分利用余熱,保證焙燒爐爐筒內(nèi)的分子篩處于不穩(wěn)定蒸汽的作用下,設(shè)計了吹掃氣管線將焙燒爐與風(fēng)機系統(tǒng)相連,風(fēng)機為焙燒爐提供微負(fù)壓運行條件。焙燒爐壓力變化是引起焙燒
分子篩焙燒爐煅燒過程當(dāng)中引入超穩(wěn)定蒸汽有利于晶胞收縮。不穩(wěn)定的蒸汽從爐尾引入。為了充分利用余熱,保證焙燒爐爐筒內(nèi)的分子篩處于不穩(wěn)定蒸汽的作用下,設(shè)計了吹掃氣管線將焙燒爐與風(fēng)機系統(tǒng)相連,風(fēng)機為焙燒爐提供微負(fù)壓運行條件。焙燒爐壓力變化是引起焙燒爐粉塵排放的關(guān)鍵因素,因此我們從以下兩個方面進(jìn)行分析:
一、直接原因。
吹掃氣體管道堵塞。吹掃氣管線堵塞是焙燒爐壓力變化的直接原因,原因如下:銨鹽和稀土溶液是分子篩交換還原鈉所必需的交換溶液。由于吹掃氣管線上存在檢修手孔,手孔和蝶閥密封不嚴(yán)密,吹掃氣管線保溫效果差。吹掃氣體管線將因壓力而吸入冷空氣,吹掃氣體的溫度將急劇下降。氯化銨容易形成結(jié)晶,與分子篩細(xì)粉一起附著在吹掃氣管線內(nèi)壁,堵塞管道。雖然不再使用氯化稀土作為交換液,但利用微球車間含氯離子的廢水清洗濾布和濾餅,會將少量氯離子引入系統(tǒng)。此外,自裝置啟動以來,吹掃氣體管線很少清理,這是吹掃氣體管線結(jié)晶堵塞的原因之一。
由于吹掃氣管線上的調(diào)節(jié)閥為蝶閥,結(jié)晶物堅硬難清洗,且因年久失修,蝶閥卡死,調(diào)節(jié)功能失效,含塵氣體流道直徑越來越小,直至蝶閥堵塞。以上原因改變了焙燒爐負(fù)壓的運行條件,且由于焙燒爐密封性能下降,爐尾繼續(xù)出現(xiàn)跑料現(xiàn)象。解決這個問題的辦法是定期疏通吹掃氣管線和蝶閥,在生產(chǎn)運行中保證吹掃氣管線溫度在350℃以上,以下降結(jié)晶速度,保證管道通暢。
蒸汽流量過大。向焙燒爐中引入超穩(wěn)定的蒸汽可以更好地收縮晶胞;其次,稀土離子可以更好地遷移到沸石籠中,提高分子篩的水熱穩(wěn)定性。由于焙燒爐運行時間長,設(shè)備磨損老化嚴(yán)重,焙燒爐的密封程度下降。當(dāng)焙燒爐內(nèi)不穩(wěn)定蒸汽流量增大時,焙燒爐內(nèi)的微負(fù)壓會隨著不穩(wěn)定蒸汽流量的增大而減小,造成風(fēng)機產(chǎn)生的真空度相對較低時焙燒爐內(nèi)會有粉塵排放。
當(dāng)噴霧干燥操作滿足生產(chǎn)需要時,為了充分利用吹掃氣的熱源,避免噴霧尾氣工藝條件下布袋超溫,我們通過實驗探索找到了控制臨界值:不穩(wěn)定蒸汽流量為120-130m3/h,吹掃氣管線蝶閥開度為10%左右。在保證分子篩不耗盡的情況下,產(chǎn)品合格率穩(wěn)定在85%以上。想要了解更多熔塊爐、升降爐的內(nèi)容,可以關(guān)注我們。
分子焙燒爐的使用
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